對倉泵,飼料機,鎖氣器以及電除塵器灰斗料位等設備或參數(shù)之間的連(閉)鎖系統(tǒng)進行修改,完善,是倉泵短時間不工作(除灰)時,飼料機,鎖氣器等設備也不運行,當電除塵器灰斗內(nèi)的料位低于預定位置是系統(tǒng)不進行除灰作業(yè),保證系統(tǒng)始終在高效率下運行,減少或杜絕設備不必要的消耗,這些都可以到達節(jié)能降耗的目的。
總而言之,本次技術(shù)改造主要是利用可編程序邏輯控制器(PLC)作為控制系統(tǒng)的核心部件,外圍利用除塵器灰斗料位計,倉泵料位計,及有關(guān)設備(倉泵,飼料機,鎖氣器等)的運行狀態(tài)吹灰空氣母管壓力等作為輸出信號;輸出控制倉泵進/出灰,鎖氣器,飼料機以及空壓機負荷等設備或參數(shù)。
圖1 火電站除灰工藝流程圖
根據(jù)控制的要求,所選擇的輸入繼電器的編號為:00400~00411、00500~00511、00600~00611、00700~00714,輸入繼電器是PLC接受外部輸入設備開關(guān)信號的接口,所以這些端口與按鈕、反映設備狀態(tài)的信號相連;輸出繼電器的編號為01200~01206、01300~01309、01400~01409、01500~01507、01600~01607、01700~01707,輸出繼電器的輸端是PLC向外部負載傳送信號的接口,所以這些端口用來控制指示燈、電磁閥。具體的I/O分配如表1所示。
通過PLC技術(shù)改造,設備的自動化水平和工作效率得到了提高。通過了長時間的運行情況來看,設備運行正常,維護、檢修工作量減少,大大降低了維護檢修費用;能準確測量倉泵的料位,是運行人員能準確掌握倉泵的運行狀態(tài);對電除塵器灰斗的操作也可以根據(jù)有效的信號進行,提高鎖氣器、飼料機及倉泵等設備的運行效率,降低了設備的損耗及能源的浪費;保證了整個系統(tǒng)按工藝要求正常運行,達到了預期的目的。